1、邯钢降低麦尔兹窑热损耗实践摘要:邯钢麦尔兹窑投产以来,吨灰热量单耗一直较高,本文从麦尔兹窑的热损失出发进行分析,找出热量损耗大的原因,并找出相应措施进行降耗,取得了良好的效果。 关键词:麦尔兹窑 活性石灰 热量单耗 邯钢现有 4 座 MAERZ 窑,其中 1#和 2#是 500T/D 牛腿窑型,3#、4#是 600T/D 悬挂钢窑型,现在 2#窑正在在大修,其他 3 座窑正常生产。 一、存在问题 1 千克氧化钙的生成在理想情况下需要吸收 725kcal 的热量,吨灰理想单耗为 7.25105kcal/t,在我厂的这个实际吨灰单耗单耗为9.3105kcal/t 左右,吨灰单耗和国内一流水平的 8
2、.5105kcal/t 相比有较大的差距,而且输入过多或者过少的热量都容易造成活性灰产品质量的波动。现在我厂主要存在以下几个问题: 1、废气温度比较高,1#窑采用换向期间双膛装料模式装料,废气温度高点在 190,3#窑和 4#窑采用非燃烧膛装料模式,废气温度高点在180左右,废气温度高直接导致热量的浪费。 2、11 米卸料平台温度较高,平均在 140左右,成品料带走的热量造成了大量的热量损失。 3、窑压高,窑压在 30kpa 左右,最高时达到了 34kpa,过高的窑压导致废气流速的增快,从而造成热量的损耗较大。 4、热值仪无法正常使用,煤气的的热值使用的是手动输入方式,导致实际的煤气流量和所需
3、的流量的存在较大的误差(煤气热值变化较大,3800kcal/m?-4500kcal/m?) ,造成煤气浪费的同时也容易引起活性灰产品质量的波动。 5、原材料(石灰石)品质和粒度不一,相差较大,给煅烧造成了较大的困难,为了保证大粒度的石灰石完全反应,往往采取多给煤气的方式,在煤气浪费的同时容易引起小粒度石灰石的过烧。 6、煤气供应量不够稳定,有时会造成活性灰的产量的调整较为频繁,不同产量下的温度是不同的,高产时高温,低产时低温,调低产量时,窑体温度并容易下降,会造成热量的浪费并容易引起过烧,调高产量时需要升温,而升温比保温要多耗约 10%热量。 7、存在同一座窑,同样大小石料部分生烧的情况(石灰
4、窑常见现象,原因一般为偏窑、燃料分布不均或者结瘤等原因造成) ,为了保证质量,一般会提高煤气输入量,造成煤气的浪费。 二、总体思路 麦尔兹窑本质就是一种热利用设备,对于邯钢来说就是用焦炉煤气来提供热量来煅烧石灰石,它存在着它本身的热量损耗和因操作、设备等因素造成的热量浪费。但无论是两种中的哪一种热量损失,都会通过石料吸收、成品料、废气、散热表现出来。 麦尔兹窑的热量损耗包括: 1、窑体外壳散热造成的热损失(降低外壳散热的最好方法是使用更好的耐火材料,现阶段无法进行) 。 2、废气带走的热量。 (现在废气温度高点在 190左右。目标降低到夏季 140,冬季 110。 ) 3、成品料带走的热量。
5、(现在平均为 140左右。目标降低至夏季100,冬季 80。 ) 4、燃烧不充分造成的热损失(除烘窑时基本不存在) 。 5、因过烧造成的热量损耗。 从最这几个本质的方面入手来寻找煤气损失的来源,从而制定措施。三、具体措施 1、通过调节料位计卸料终点的参数,调高窑顶石料的最高料位至和助燃风进口管道下部持平(现在差半米) ,增加冷却带长度,以增加废气的利用,减少废气热量损耗。 2、将 1#窑的装料模式调整为单膛燃烧期间装料,提高废气的利用,降低废气的温度目标从现在的高点 190,分阶段降至高点 160。减少1#窑废气的热量损耗。 3、减少燃烧膛的卸料次数(现在 20-35 次) ,非燃烧膛的卸料次
6、数(现在 8 次)逐步提高到 10 次,提高石料在煅烧带的煅烧时间,增加热利用率。也可为适当缩短煅烧带创造条件。 4、充分发挥除尘风机的作用,调整除尘风机进口压力, (现在为-0.3kpa、-0.5kpa、-0.6kpa 逐步调整到-0.7kpa、-1.0kpa、-1.0kpa) ,从而及时降低 CO2 分压,降低窑膛压力,使反应充分加速进行。 5、严格控制石灰石的进场质量,保证石灰石的粒度均匀,最大和最小粒度直径比2。 6、解决现有的轻微偏窑故障和 1#窑燃料分布不均的情况。 7、1#窑的助燃风系数由 1.12 分阶段上调至 1.15,适当缩短煅烧带长度,降低通道温度,增加煅烧带内的热辐射。
7、减少通道处窑体外壳的热量损失,同时因为增长了了冷却带,可降低 11 米卸料平台温度(目标为夏季 100,冬季 80,现在为 140。 )和热损耗。 8、逐步摸索均衡调整 3#和 4#窑的助燃风系数和冷却风系数,助燃风系数由 1.25 调整到 1.27,同时灰冷风系数由 0.74 调整到 0.70,在保证质量和窑压(30kpa,最高 34kpa)的前提下适当减少煅烧带长度,降低通道温度、悬挂钢温度及其热损耗,增加冷却带长度,减少 11 米卸料平台的温度和热损耗。 四、取得的效果 以上措施实施以来,在保证了产品质量的前提下,吨灰单耗逐步降低,取得了非常好的效果(见下表) 。 前 3 个月为未采取措施前的数据,后 4 个月为逐步采取措施并见效后的数据。明显可以看出,随着措施的不断见效,吨灰煤气消耗逐步降低,在 7 月份达到了 823103kcal/t,达到了国内一流水平的吨灰单耗。参考文献: 1初建民,高士林.冶金石灰生产技术手册M.北京:冶金工业出版社,2009. 2陆秋锋.麦尔兹气烧石灰窑控制质量实践经验J.中国石油和化工标准与质量,2010(08).