填土区桥梁桩基成孔方法探讨与实践.doc

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资源描述

1、填土区桥梁桩基成孔方法探讨与实践摘要:在大面积人工填筑土区内,进行桥梁桩基施工,会面临成孔方法的选择问题,仅就灌注桩而言,有钻、挖、冲孔灌注桩三种方法,选择出适宜的施工方法,可以实现进度、质量、费用的有效控制。本文结合项目实践,介绍了在环形试验线特大桥桩基施工过程中,针对地表广泛分布人工堆积层的场地特征,通过调查分析与试钻,选择适宜成孔方法的过程及取得的效果。 关键词:桩基成孔 人工堆积层 调查 试钻 方法选择 中图分类号: TU997 文献标识码: A 1项目概况 1.1 工程概况 大连机车旅顺基地环形试验线新建铁路工程,位于旅顺经济开发区工业园区内,正线数目为双线,内环长 4551m,外环

2、长 4583m,其中桥梁长 3353m,共计 137 孔跨,所有墩台地表均分布有人工填筑土,墩台基础以桩基为主(99 个) ,设计总桩数 804 根,桩径有 1.0m 和 1.2m 两种,桩长 12.527.0m,总计 13468 延米。本项目采用工程总承包(EPC)模式,由铁道第三勘察设计院集团有限公司承担。桥梁桩基施工自 2013 年 5 月中旬开始,至 10 月底,除受拆迁影响之外的均已完成,总计 738 根桩。 1.2 场区工程地质特征 桥址区为剥蚀残丘地貌,本项目施工期间原地表形态已破坏。桥址范围内覆盖第四系全新统人工堆积层(Q4ml)素填土及第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)粉

3、质黏土;下伏震旦系下统(Z1)板岩;局部侵入太古界(Ar)混合岩。桥址区地下水为基岩裂隙水和少量第四系孔隙潜水,赋存于人工填土及板岩节理裂隙中,主要受大气降水补给,地下水位埋深为 4.46.5m(水位高程 17.218.6m)。 其中,人工填筑土,其粒径大小不一,以碎石土为主,松散状,局部中密,厚度一般 37m,最厚处达 10.5m。 2桩基成孔方法选择过程 2.1 调查分析工作 在施工准备期间,考虑到桥梁墩台地表均分布有人工填筑土,且厚度较大,密实度参差不齐,必定影响桩基成孔质量。为此,总承包项目部(以下简称项目部)与施工分包方一起,为确定桩基施工的成孔方法,进行了系列调查分析工作:一是分析

4、桥梁施工图设计说明及全桥总布置图,熟悉各墩台地层分布及地下水埋深情况;二是收集了整个场区的原始地形图,将其与桥址平面图、剖面图对比,计算出相关墩台处表层填筑土厚度;三是从建设单位收集了场区表层强夯处理成果平面图,并与桥址平面图对比分析,借以划分出加固处理区和松散堆积区。 除了上述场地因素影响钻孔方法选择,另外还有一个重要因素是施工用电问题。由于种种因素制约,到五月中旬桩基开始施工时,施工用电未得到解决,并且预计三个月之内也不能使用网电,而常规钻孔桩施工用电量是很大的,如采用自发电,因油耗产生的施工费用很高。 2.2 填筑土工程地质特征分区 根据上述调查及分析对比成果,基本查清了桥址区表层填筑土

5、特征。因厂区规划地坪较高(为 24.0m) ,而原始地貌为剥蚀残丘,地形起伏较大,地面高程一般为 1521m,大连机车、期工程建设期间,对厂区进行了大范围填土整平施工,对厂房及道路范围,大多采用强夯方法对填土层进行了加固处理,而环线特大桥因为处于场区周边,所以大部分未进行加固处理。分区情况如表一。 表一 区号 填筑层厚度(m) 填筑土状态 分布段落 A 1.56.1 经过碾压处理 9#17#、75#94#、100#114# B 3.55.5 稍密,未经处理 33#54# C 4.46.5 稍密,仅碾压表层 18#25# D 8.610.5 松散,未处理 26#32# 2.3 试钻与分析 根据桥

6、梁施工图设计文件,桩基础要求采用钻孔桩,桩的类型属于摩擦桩,孔底沉渣厚度要求小于 30cm,对钻孔桩成孔方法根据现场实际情况进行选择。在完成以上调查和分析工作后,项目部与施工单位初步拟定,优先采用旋挖钻机进行桩基成孔,其次选用泥浆护壁冲击钻成孔。施工单位利用旋挖钻机先后对 11#、36#、81#墩桩位进行试钻。其中,11#墩最先试钻的 8 根桩钻进顺利,无塌孔现象,孔底沉渣厚度817cm,钻进速度较快,平均 2.5 小时/每孔;36#墩塌孔严重,孔内填筑土底部渗水量较大,成孔困难,需要设置护筒,必要时加长护筒;81#墩孔口设立 3m 长护筒,成孔较顺利;26#32#墩位地表填土厚度大,表面松软

7、,旋挖钻机无法施工,需要特别处理,适宜的方法是对松散填土进行强夯加固,处理深度达到填筑土以下。 2.4 选定成孔方案 通过对不同区段的试钻及效果分析,确定了施钻方案,详见表二。 表二 区号 分布段落 钻孔方法 防护措施 其他说明 A 9#17# 旋挖钻 孔口设置 2m 长护筒 75#94# 3m 长护筒,其中 82#87#加长至 6m 孔内渗水量大,护筒深入至粉质粘土层 100#114# 3m 长护筒 B 33#54# 3m 长护筒,其中 33#38#加长至 6m 孔内渗水量大,护筒深入至粉质粘土层 C 18#25# 冲击钻 孔口设 3m 长护筒,泥浆护壁 D 26#32# 挖除表层 3m 松

8、散填土后,进行强夯加固,处理深度7m,然后埋设 3m 长护筒,泥浆护壁钻进 经与甲方协商,同意变更,增加强夯费用 3技术经济分析 该特大桥桩基成孔采用了旋挖钻和泥浆反循环冲击钻两种方法,通过实际对比发现,二者在技术、经济等方面存在较大的差异,就本工程而言,主要采用旋挖钻方法无疑是最佳选择。二者的优缺点详见表三。 表三 对比项目 旋挖钻 冲击钻 技术 优点 1.能够精确控制孔口位置,自动校正垂直度,自动测定孔深,移动快捷; 2.钻孔质量高,孔底沉渣厚度一般 1020cm; 3.成孔速度快,23 小时/每孔; 4.适宜于本场地层岩土条件。 1.技术成熟,工艺不复杂,易于操控;2.钻进至岩层,遇侵入

9、的硬质混合岩时,能发挥啃硬骨头优势。 缺点 对场地平整度要求较高 钻进速度慢,23 天/每孔; 经济 优点 1.工效高,成孔速度是冲击钻的 20 倍; 2.节省了造浆及排污费。 1.设备资源丰富,熟练技工多; 2.设备成本较低。 缺点 一次性投入费用高,租赁设备台班费高。 1.使用柴油机发电,耗油量大,费用高; 2.造浆及排污费用较高。 安全及环境 方面 1.无需外部电缆,无动力用电安全隐患; 2.低噪声,未使用泥浆护壁,绿色环保。 1.存在动力用电安全隐患;2.噪声较大,泥浆对环境有污染。 4结论及建议 1、至十月底,本工程完成桩基施工 738 根,全部进行了基桩检测,检测单位由业主单位委托

10、,采用小应变法,每根桩检测三个点,检测结果是:类桩 731 根,占 99.05%,类桩 7 根,占 0.95%。这说明,只要施工现场各方注意技术质量监控,旋挖钻和冲击钻成孔,桩基质量都能够满足技术要求。 2、对于本项目桩基施工,在上述场地地层岩土条件和缺乏网电供应情况下,优先并主要采用旋挖钻机成孔,无疑是最佳选择,本工程实践证明,其优越性是很突出的,成孔质量高、工效高、综合成本低、绿色环保。旋挖钻机成孔方法值得大力推广应用。 3、工欲善其事,必先利其器,选择适宜的工艺方法,对施工质量、进度和费用控制至关重要。在工程施工的准备过程中,要充分收集和分析相关资料,分析作业条件,在此基础上编制出实施性施工组织方案。

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