1、合理化建议评审申请表项目名称 解决盖梁钢筋笼整体吊装中产生的变形问题建议人姓名 姜龙建议类别 技术改进、施工生产经营概 要合理化建议本工程盖梁钢筋笼重量 19.1 吨,整体吊装过程中,外形尺寸以及钢筋位置发生较大变形,安装后无法复原、未达到设计和验收标准要求。盖梁顶面吊装点位置不当,两吊装点位置距离偏大或偏小,使顶面钢筋受力不均,产生水平变形,并由此引起其他钢筋产生位移,盖梁顶、底面主筋横向固定筋少,吊装时引起变形。盖梁钢筋笼采用两台汽车吊提吊,两对吊点选在顶面主筋上, ,钢丝绳栓在两根主筋上,会造成吊点受力集中变形,盖梁钢筋笼为倒“T”型,顶面主筋为 8 根,底面主筋为 18 根,吊起时,两
2、层面筋发生位移不在同平面上,造成其他主筋随之变形,吊起钢筋笼后顶面筋长筋方向不平,造成 8 根主筋横向也不在同一平面上。因此调整两对吊点的位置,达到吊起后顶面 8 根主筋在同一平面上,采用方钢吊装时放在 8 根主筋下钢丝绳挂在方钢上,两对吊点位置选用 8080 需设 6mm 方钢两根,长度大于顶面 8 根主筋宽度,吊起后顶面筋与底面筋距离拉大。适度增加固定钢筋根数,换大直径钢筋,确定固定钢筋的加密点和加工固定钢筋。盖梁顶面钢筋和二层垫石顶面钢筋未进行加固联结,因没有联结设施在整个钢筋笼吊起后,二层垫石钢筋外缘钢筋下沉,造成变形。在盖梁总长等分设 6 个加固点,两侧共计 12 个手拉葫芦将顶面筋
3、外缘固定牢固,采用倒链滑车来固定两侧共用 12 台手拉葫芦,由手拉葫芦取代钢筋焊结,解决了钢筋焊结加固影响模板支立需二次割掉工作。经试验每侧选择 6 个加固点,两侧加固点对应。共计 12 个加固点,使用 12 只手拉葫芦,解决了盖梁吊装中二层垫石顶面主筋外缘下沉变形的问题。 产生的效果:1、质量效果:通过收集信息、整理分析,采取了有效对策及对策实施,使盖梁钢筋笼整体吊装中不变形,达到设计和验收标准的偏差要求,检查验收合格率达到 97以上,为大批量吊装盖梁钢筋笼奠定了基础。2、社会效果:盖梁钢筋笼较大较重,就地绑扎,汽车吊提吊安装钢筋笼是个可行方案,解决了吊装变形问题,业主和监理非常满意,为其他
4、标段闯出了一条捷径,要求其他标段均遵照我们的施工方法施工,提高了中铁九局的知名度。 (附图见附页) 意 见评审委员会组长: 年 月 日单位:中铁九局阳明滩大桥疏解工程第三标段项目经理部 日期:2011 年 12 月 10 日附页:解决盖梁钢筋笼整体吊装中产生的变形问题合理化建议说明:本工程盖梁钢筋笼重量达 19.1 吨,主筋为倒梯形、高 3.6 米、长15.1 米,整体吊装过程中,外形尺寸以及钢筋位置发生较大变形,安装后无法复原、未达到设计和验收标准要求。盖梁顶面吊装点位置不当,两吊装点位置距离偏大或偏小,使顶面钢筋受力不均,产生水平变形,并由此引起其他钢筋产生位移,盖梁顶、底面主筋横向固定筋
5、少,吊装时引起变形。盖梁钢筋笼采用两台汽车吊提吊,两对吊点选在顶面主筋上, ,钢丝绳栓在两根主筋上,会造成吊点受力集中变形,盖梁钢筋笼为倒“T”型,顶面主筋为 8 根,底面主筋为 18 根,吊起时,两层面筋发生位移不在同平面上,造成其他主筋随之变形,吊起钢筋笼后顶面筋长筋方向不平,造成 8 根主筋横向也不在同一平面上。因此调整两对吊点的位置,达到吊起后顶面 8根主筋在同一平面上,采用方钢吊装时放在 8 根主筋下钢丝绳挂在方钢上,两对吊点位置选用 8080 需设 6mm 方钢两根,长度大于顶面 8 根主筋宽度,吊起后顶面筋与底面筋距离拉大。适度增加固定钢筋根数,换大直径钢筋,确定固定钢筋的加密点
6、和加工固定钢筋。盖梁顶面钢筋和二层垫石顶面钢筋未进行加固联结,因没有联意见申报单位 负责人: 年 月 日结设施在整个钢筋笼吊起后,二层垫石钢筋外缘钢筋下沉,造成变形。在盖梁总长等分设 6 个加固点,两侧共计 12 个手拉葫芦将顶面筋外缘固定牢固,采用倒链滑车来固定两侧共用 12 台手拉葫芦,由手拉葫芦取代钢筋焊结,解决了钢筋焊结加固影响模板支立需二次割掉工作。经试验每侧选择 6 个加固点,两侧加固点对应。共计 12个加固点,使用 12 只手拉葫芦,解决了盖梁吊装中二层垫石顶面主筋外缘下沉变形的问题。通过收集信息、整理分析、采取了有效对策及对策实施,使盖梁钢筋笼整体吊装中不变形,达到设计和验收标准的偏差要求,检查验收合格率达到 97以上,为大批量吊装盖梁钢筋笼奠定了基础。盖梁钢筋笼较大较重,就地绑扎,汽车吊提吊安装钢筋笼是个可行方案,解决了吊装变形问题,业主和监理非常满意,为其他标段闯出了一条捷径,要求其他标段均遵照我们的施工方法施工,提高了中铁九局的知名度。附图:(图 1)盖梁底面主筋横向定位加固钢筋(焊接)(图 2)盖梁钢筋笼整体吊装中吊点方钢和侧链滑车位置安装示意