1、1小方坯连铸机结晶器高效化改造与实践任灵元 张太生 王鸿飞(安阳钢铁股份有限公司第二炼钢厂)摘要:本文分析了该厂 1#小方坯连铸机结晶器的设计缺陷,经改造高效化以后,在实际应用中取得了良好的效果。关键词:小方坯 结晶器 高效化 改造High-efficiency improving and practice of mould of little square billet continuous castingRen Lingyuan Zhang Taisheng Wang Hongfei(Anyang Iron & Steel Stock Co.,Ltd)ABSTRACT The paper
2、introduces the problems on design of mould of NO.1 little square billet continuous casting.after High-efficiency improving,a good effect was obtained in production practiceKEY WORDS little square billet mould High-efficiency improving0、前言安阳钢铁股份有限公司第二炼钢厂长期以来因为铸机拉速低,产能小一直是三炉对四机的生产组织模式,为提高铸机生产能力,实现高效炉机
3、匹配,该厂于 2007 年 10 月份对小方坯连铸机进行了系统的高效生产技术优化,而实现连铸的高效生产的技术核心是高拉速,实现高拉速关键技术之一在于结晶器的高效设计,本文仅从该厂 1#小方坯原结晶器设计缺陷进行系统分析,并详细介绍了对其进行全面高效技术优化的措施。通过结晶器的高效优化,极大地提高了铸机的拉速,释放了铸机的生产潜能,使铸机最大设计拉速由 3.2m/min 提高到4.0m/min,最高工作拉速达到 4.5m/min,单流年产能达到 20 万吨。 一、1 #铸机主要工艺参数1、 铸机曲率半径:5250mm2、 铸坯断面:120mm120mm3、 设计拉速 2.83.2m/min4、
4、铸机流数:四机四流二、原 1#小方坯连铸机结晶器主要参数: 结晶器装配及设计 优化前 优化后铜管长度(mm) 812 850铜管壁厚(mm) 10 12铜管材质 磷脱氧铜 银铜合金铜管锥度 单锥度 连续锥度进水压力(MPa) 0.60.7 0.81.0导流内水套形式 四板直角对焊整体引伸圆角水套材 普通碳素钢 不锈钢水缝宽度(mm) 5 4.0钢管固定方式 上卡板固定 翻边上法兰压紧结晶器出口冷却 无零段 附加零段铜管平均过钢量(吨/支)3215 6715三、原结晶器工艺结构及参数分析1、铜管支撑和固定方式原结晶器总成为卡板式结构,因设计时间较早,随着二炼钢对连铸的要求愈来愈高,逐渐显示出其不
5、适应高效化连铸的诸多缺点:随着拉速的提高,结晶器铜管将要承受更大的热量,尤其上口承受的热应力、钢水静压力很大,而卡板式结构没有限制其热应力变形的措施;卡槽处铜壁更薄,承受的热应力、摩擦力更大,此处强度显得极其薄弱;同时卡板限制了冷却水继续往上冷却,使卡板以上 30mm 左右无冷却水,在热传递作用下,上口无水区的铜壁变形加剧,严重时破坏结晶器铜管的内腔原始倒锥度趋势,影响铸坯质量和结晶器铜管使用寿命。22、水套形式内水套为直角四板对焊结构,对于 1#小方坯而言,随着拉坯速度的提高(3.84.0m/min) ,热交换也随之加快,就要求内水套内的水速、水量能满足铸坯在结晶器内的过热、潜热、显热与水的
6、交换平衡,同时要求弯月面处缓慢冷却,降低上口铸坯的温度梯度,使凝固应力均匀一致,而在高拉速下四板对焊结构精度差、角部呈直角,存在焊接应力,易发生变形,造成弯月面无法缓冷,满足不了高效连铸的要求。3、铜管壁厚结晶器铜管壁厚 10mm,在结晶器装配后检测铜管内腔,倒锥度发生了变化,尤其下口锥度增大 0.010.12mm(下口 0200mm) ,破坏了原始设计的倒锥度,使拉坯阻力增大,液面无法提高(距上口 200250mm) ;同时铜壁壁薄使得在高拉速下传热敏感性增强,初生坯壳应力较大,而且在高温下抗变形能力差,冷面温度较高,易产生间歇沸腾,影响传热均匀性和传热效果。4、铜管长度目前结晶器铜管 81
7、2 mm,随着拉速的提高,铸坯在铜管内停留时间较短,出结晶器坯壳减薄,漏钢的几率增大,最高月份溢漏率达到0.68%。5 铜管材质目前使用的普通材质是磷脱氧铜,普通磷脱氧铜的再结晶温度一般只有 270280,当拉速提高时,沿铜管壁厚方向,内外温差可达200以上,弯月面下方 150mm 处,铜管热面温度高达 250以上。当热面温度达到或超过再结晶温度时,铜管即产生热再结晶,组织内晶粒长大,硬度下降,导致铜管塑性变形,上外膨胀鼓肚,形成局部锥度过大或负锥度,增大拉坯阻力和坯壳凝固的不均匀性。6、结晶器的锥度原结晶器倒锥度为单锥度,由于在弯月面处结晶器变形往往形成负锥度,在负滑动时负锥度与初生坯壳相互
8、作用,使振恨的深度和不均匀程度都增加,造成四面传热不均匀,形成坯壳不均,增大了拉坯阻力和漏钢的危险性。7、结晶器冷却水参数现用水缝宽度和水速均不能满足生产工艺要求,在同等条件下,水缝宽度(4mm) ,流速慢(12m/sec) ,进出水温差大(7) ,有可能使铜管冷面温度超过 100,出现水的核沸腾现象,造成铜管永久性变形。现用结晶器冷却水压较低,水量偏小,不能满足水速12m/sec 和避免出现间歇沸腾的最低要求。8、结晶器装配现用结晶器装配复杂,一方面使得加工过程中产生的累积误差较大,影响整体装配精度;另一方面使维修成本增加,职工劳动强度增大。四、结晶器高效技术优化1、结晶器固定支撑方式的改造
9、结晶器是一高负荷的热交换器,使其有良好的传热,对铸坯质量和自身的寿命都有好处。故采用翻边上法兰压紧,周边密封固定方式,使结晶器铜管几乎无冷却盲区,改善传热的同时,减小热变形;因其装配部件少,装配累积误差小,整体精度高。2、水套形式改造采用国内先进的不锈钢整体引伸圆角内水套,整体引伸压力加工,为了防止内水套的变形,壁厚设计增加为 8mm,同时筒体的整体性也牵制了变形;内腔采用倒锥度,从下口到上口水缝在 3.54mm 变化,水速13.3911.58m/s,使得上口水速低于下口水速,起到弯月面缓冷的效果;在高拉坯速度下,角部采用圆角,使其角部水缝与面部水缝一致,使铸坯冷却均匀;由于弧度与铜管一致性好
10、,内腔定位更加方便,从而保证了铸坯在结晶器内冷却均匀,使铸坯在出结晶器时有足够和均匀的铸坯厚度,对提高拉速至关重要。3、增加铜管壁厚将原结晶器铜管壁厚增加至 12mm,一方面可提高其强度,比原 10mm 的壁厚强度提高 8%左右,增强其抵抗钢水静压力的能力;另外结晶器铜管壁厚增加后,其热阻比 10mm 增加 2.5%左右,可减轻铸坯对冷却强度的敏感性,缓解弯月面冷却速度。结晶器传热热与各工艺因素关系如下图 1。3热 阻 和 各 工 艺 因 素 的 关 系21230.5R气 隙4凝 固 层 厚510铜 板 厚冷 却 水 流 速.68410热阻 R434、结晶器铜管材质采用 TAg0材质 化学成分
11、 机械性能 再结晶温度TP2Cu99.9P:0.0150.04b:245Mps:196Mp 280320TAg0.1Cu99.9Ag:0.080.12b:265343Mps:195275Mp350由表可以看出,银铜合金的强度、再结晶温度要高于磷脱氧铜,抵抗钢水静压力、热应力的能力更强。5、增加结晶器铜管长度增加结晶器铜管长度至 850mm,使得在同等拉速下,坯壳凝固时间延长,出坯厚度增加3%。6、倒锥度优化结晶器铜管倒锥度设计采取新的锥度设计理念,由单锥度设计为连续的抛物线,更加接近坯壳凝固收缩曲线,大大提高结晶器的冷却效果,有效的减少了漏钢几率,延长结晶器铜管的寿命。7、改进冷却水参数水缝设
12、计为 3.54mm,水速12m/sec,进水压力为 0.81.0MPa,进出水温差 4-7,使冷面温度保持在 100以下,增大了温度梯度,可防止间歇沸腾,有利于降低热面温度和减小铜管变形。8、简化结晶器装配铜管采用上口翻边上法兰压紧的装配方式,防止了结晶器上口变形和漏水,而且拆卸上法兰后,即可更换结晶器铜管;采用简易的零段喷淋结构,实现在线快速更换,减轻劳动强度,确保了结晶器的整体冷却效果。五、生产实践效果1、 提高了铸机拉速。结晶器经高效技术优化后,设计拉坯速度由原来的2.83.2m/min 提高到3.84.0m/min,最高工作拉速达到4.5min。2、 提高了结晶器铜管通钢量。结晶器经系
13、统高效优化后,单支结晶器铜管平均通钢量达 6715t(最高达到 9876t) ,较原结晶器铜管通钢量提高 3480t。3、 铸机漏钢事故提高大幅减少,铸机溢漏率由改造前的 0.48%降至目前的0.10%左右,铸坯质量稳步提高。4、 拉速和生产作业率的提高,使铸机产能得到极大释放,实现了转炉与铸机的高效匹配生产。六、结语1、结晶器的高效优化技术是提高铸机拉速,释放铸机产能的关键技术。在现阶段不大的投入的情况下,对常规的结晶器的进行高效化改造,完全能满足生产的需要。2、结晶器高效技术是系统技术,必须从结晶器的工艺结构和工艺参数进行全面优化,才能达到高效生产的目的。参考文献1 田燕翔主编现代连铸新工艺、新技术与铸坯质量控制北京:当代中国音像出版社,2004.