浅谈EW415综采面精采细采.doc

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资源描述

1、 - 1 - 深孔卸压、浅孔爆破 技术对“煤炮”控制的应用 矿建 公司 张新成 汪洲洋 潘 浩 张宪 峰 摘 要 : 5202 运输道 掘进 工作面受煤层赋存条件影响, 频繁的 “煤炮” 给工作面安全掘进带来极大影响, 为将 “煤炮” 的危害降到最低限度 , 实施 基于综合预测预报基础上的深孔卸压、浅孔爆破 技术, 人为地改变工作面掘进前方煤岩层的力学性能,增加煤层裂隙,促使应力集中带向煤体深部推移,集中压力带部分转变为卸压带,为巷道掘进创造 良 好的安全条件 。 关键词 煤炮 深孔卸压 浅孔爆 破 1 前言 “煤炮”作为 矿山压力 显 现的一种形式 , 不仅能造成 井下 煤岩体破坏 、 引起

2、震动 、 顶板下沉 、 底板鼓起 、 瓦斯涌出 、 工作面片帮、掉顶、 支 护失效 , 甚至可能造成设备损坏, 人员伤亡, 更为严重的是 “煤炮” 能 造成 工作人员 无尽 的 心理恐慌 。 新安 煤矿 5202 运输道 掘进过程中 , 工作面 来压时“煤炮”达十几,甚至几十响。 据统计,“煤炮”频繁时,小班累计达三十多响,持续时间达十几分钟。 发生 “煤炮”时,人员必须迅速后撤至安全地带进行躲避 , 躲炮距离 300m 以上, 躲避时间 至少在 30min 以上 , 躲炮时间占据了大量的工作时间 。 同时,由于“煤炮”的影响, 片帮、掉顶成 了 工作面常态, 已掘 巷道顶板 需要 二次加固,

3、底板 需要 经常性的拉底维修 , 致使工作面 辅助工作时间与有效工作时间比例严重失调,掘进效率低下 。 如何快速、有效解决工作面“煤炮”问题,制定切实可行的“煤炮”处置方案, 成为 5202 运输道掘进工作面 安全生产面临的重要技术难题。 5202 运输道掘进期间 , 在 与西安煤科院合作研究的基础上,通过 不断试验 ,成功的 实施了基于综合预测预报基础上的深孔卸压、浅孔爆破掘进技术, 有效的 控制了工作面“煤炮” 发生的频率, 达到 了 工作面安全掘进的目的。 2 工作面概况 新安煤矿位于华亭矿区安口 新窑煤田,属中生界侏罗系下统隐伏煤田。 5202 运输道位于 井田 北翼5 煤采区,西侧与

4、 5204 设计工作面相邻,东侧 5 煤采区边界(采区边界外有 1204 采空区),北为矿井北边界,南为 +535m 水平回风石门及运输石门,工作面位置如图 1 所 示。 工作面掘进范围内煤岩层整体为北高南低的单斜构造, 煤层埋藏较深, 巷道煤岩层走向 9 12、倾角 0 16,煤层厚度 5 14m,平均厚度 8.0m。工作面地表标高约 +1250m,拉门口标高 +446m,距离地表垂深达 800m 左右。 根据 K1 钻孔资料,工作面上覆岩层,距 5#煤层 50m 位置发育有 35m 厚的灰白色细砂岩,结构致密,成份以长石、石英为主,局部含白色粗砂岩。 工作面 设计长度 855m,采用 EN

5、Z 200A 型 掘进机切割 , 顶板支护形式采用锚索 +锚网 +钢带联合支护,- 2 - 锚索 采用 18.9mm 4300mm 钢绞线 , 间排距 800mm 800mm, 每排 7 根 。 两帮支护 采用锚杆 +锚网支护,锚杆规格 18.9mm 2700mm,间排距 800mm 800mm,每排 8 根 。 顶板加强支护采用 18.9mm 6300mm钢绞线,间排距 1600mm 1600mm,每排 3 根 。 图 1 5202 运输道施工平面图 3 深孔卸压、浅孔爆破技术 深孔卸压是在巷道的压力集中区布置钻孔,利用炸药能量人为地改变煤的力学性能,增加煤层裂隙,促使应力集中带向煤体深部推

6、移,集中压力带部分转变为卸压带,煤层压力得以转移释放,达到卸压目的,为煤巷掘进创造较好的安全条 件。浅孔爆破掘进是在工作面迎头两侧各施工设 2 4 个钻孔,爆破使两帮煤体松动,深孔卸压、浅孔爆破后, 使用风镐、手镐掘进时,能够快速掘进一排,以保证巷道施工进度。 3.1“煤炮”发生 倾向性判断 “煤炮”发生 倾向性判断是 深孔卸压、浅孔爆破 技术实施的前提,也是综合 预测预报 的基础。 从冲击地压显现强弱程度来说,“煤炮”属于冲击地压显现的一种形式,实际生产中大多采用钻屑法 鉴别冲击危险 程度。因此, 在实际生产也常用钻屑法判断“煤炮”发生倾向性 。 钻屑法是 利用 钻出煤粉量与煤体应力状态 的

7、 定量关系 来 鉴别冲击危险的一种方法 。 即其他条 件相同的煤 层 ,当应力状态不同时,其钻孔的煤粉量也不同。 工作面检测指标由煤粉量、深度和动力效应组成。当单位长度的排粉 量 增大或超过 临界煤粉量 时, 工作面掘进前方 应力集中程度增加 , 发生“煤炮”倾向性 相应 提高。 监测指标小于临界钻屑量 时 , 工作面掘进前方 无 应力集中 区 , 可以正常掘进。如所测指标大于临界钻屑量 或 出现卡钻、大于 3mm 钻粉颗粒组份超 过 30等现象,说明 工作面掘进前方 地段存在冲击危险 ,“煤炮” 有可能演变成轻微冲击 。 此时, 工作面采取 深孔卸压、浅孔爆破 技术 进行解危。实行解危措施后

8、,采用钻屑法进行验证,如果所测指标小于临界钻屑量,则说明 工作面掘进前方无危险 ,恢复该 掘进 。如所测指标仍等于或大于临界钻屑量,则说明解危措施未达到预定效果, 还 需 采取 卸压 爆破 措- 3 - 施 ,直至解除危险。 3.2 深孔卸压、浅孔爆破技术 3.2.1 主要 技术 参数 钻孔直径:为了充分利用监测、注水孔,钻孔直径与监测、注水孔一致,孔径采用 42mm。 钻孔数量:根据已施工巷道经验,工作面迎头布置 6 个深孔, 2 4 个浅孔。 钻孔深度:循环进尺 1.6m,第一排使用风镐、手镐掘进,第二排使用综掘机 ,助推浅孔孔深 1.6m。按照超前距不小于 5m要求,卸压深孔孔深选择 8

9、m(利用检测孔时,孔深 10m)。 钻孔布置方式:深孔布置三排,每排 2 个钻孔,孔距 2.4m,排距 0.6m,钻孔中心孔距巷道中心线1.2m,第一排钻孔距巷道底板 0.8m,深孔均垂直煤壁水平楔形打设。浅孔布置在迎头两侧,距巷道两帮0.4m,排距 0.6m。钻孔布置如图 2 所示。 图 2 5202 运输道爆破图表 3.3.2 主要 工艺 流程 3.2.2.1 装药 装药方式采用 正向装药,串联一次起爆。 为防止装药不到位,深孔施工时必须平直且孔壁光滑。装雷管时, 用竹木棍将药卷 顶部 外壳扎透,将雷管由药卷顶部全部插入药卷内,严禁将雷管斜插在药卷中或 捆 在药卷上。理顺雷管脚线 后 ,用

10、扎带或小线在每节药筒的两端及中部捆扎,随后用特制的炮棍将药筒送入爆破孔内,药筒到位后装 0.4m 的水炮泥, 再 用炮泥全部将爆破孔填实。装药过程中力量应均匀,不可猛烈撞击,每次只准送进一个药卷。装炮泥时一定要注意炮泥的直径和钻孔相吻合,泥质不可太软,防止进不到位,影响封孔质量。 3.2.2.2 爆破 - 4 - 爆破时除了严格执行爆破相关规定外, 两循环爆破孔应错开 0.2m ,避免在同一孔位重复爆破。 起爆点及警戒点到 爆破地点的距离不得小于 300m,躲炮时间不得小于 30min。 3.3.2.3 验炮 放炮后 15 min,使用导通表进行导通试验,确定炸药是否爆炸。 3.2.2.4 残

11、炮、瞎眼处理 由于连线不良所造成的瞎炮可重新直接连线放炮。在距残 炮 、瞎眼 0.3m 处打一个平行的新炮眼重新装药放炮。禁止用镐刨、用压风吹等方法处理残、瞎炮。 3.2.2.5 其它 若煤质松软时,只施工深孔爆破卸压,不得进行浅孔爆破,以免掘进时造成片帮冒顶。 4 应用效果分析 5202 运输道 实施 深孔卸压、浅孔爆破掘进技术 后 , 在一定程度上,对煤层顶板进行 了有效预裂,使顶板压力 提前 转移释放, 在减少工作面辅助作业时间,提高掘进速度的同时,有效的控制了工作面“煤炮”发生的频率 。 以 5202 运输道 3#观测站观测数据为 例,工作面“煤炮”从未卸压之前的三十多响减至七、八响,

12、甚至不响, 顶板周下沉量从 50 60mm 减至 10 20mm 之间, 底板周鼓起量从 100 110mm减至 40 50mm 之间 , 两帮周收敛量从 140 160mm 减至 20 40mm 之间 , 平均循环进尺提高 0.8m 左右 ,单月进尺从 135m 提高到 187m,达到了工作面快速、安全掘进的目的。 虽然 深孔卸压 、浅孔 爆破 技 术操作 简便、灵活,但 关键 技术(炸药量、装药质量、 扫孔质量、 封孔质量 、深孔残炮、 剩 炮 处理 )难以掌握 ,需要在实践中不断总结与完善 。 5 结论 “煤炮”作为一种能级较小 、显现强度较弱 的 冲击地压 现象, 无论是对工作面质量管

13、理,还是 安全管理都带来极大影响,在 5202 运输道工作面掘进过程中,利用深孔卸压、浅孔爆破技术人为地改变工作面掘进前方煤岩层的力学性能,增加煤层裂隙,促使应力集中带向煤体深部推移,集中压力带部分转变为卸压带,有效的缓解和控制了“煤炮”发生的频率, 在达到快速、安全掘进 的同时,消除了作业人员- 5 - 的恐慌心理 , 为巷道掘进创造了良好的安全条件,该技术对铁煤集团煤层赋存较深矿井的 防冲 管理具有一定的 参考 价值和现实意义 。 作者简介: 张新成 ( 1981-), 男, 地质 工程师, 2008 年毕业于 辽源职业技术学院矿山地质 专业 ,现在铁煤集团 矿建 公司 从事地质工作 ,曾在 煤矿开采 、 中国煤炭地质、 铁法科技 等 杂志发表论文 多 篇 。联系电话: 15164113758。

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