高压变频器在电厂脱硫增压风机中的应用.doc

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资源描述

1、高压变频器在电厂脱硫增压风机中的应用【摘要】 针对高压变频器对脱硫增压风机节能控制在电厂的实际应用,阐述了高压变频器实现的功能及特点;详细分析了高压变频器结合电厂 DCS对脱硫增压风机控制方式,在节能降耗的同时实现了锅炉引风机安全稳定运行。 【关键词】脱硫;高压变频器;DCS;增压风机 中图分类号: TN773 文献标识码: A 文章编号: 一、工程概况 本工程为某矸石热电厂锅炉烟气脱硫改造工程。本发电机组蒸发量75t/h 左右,正常运行时机组接近满负荷运行,但由于锅炉辅机系统设计选型初期考虑到脱硫系统的压损,吹扫的工艺要求,对风机留有裕度,当发电机组处于长期发电运行中,其需要的风量都小于上述

2、工艺的要求,在采用电机工频拖动的运行的工况中,由于风压过大,档板调节量不足对运行工况造成的生产操作复杂与能源的浪费状况。 增压风机定速拖动时的具体缺陷如下: (1)增压风机电损耗大 电机启动时,每次启动电能消耗大; 正常运行时,挡板开度在 30%左右,在挡板两侧风压较大,出现极大的节流损耗和风压损耗; 由于电机工作时负荷远远小于电机额定,且风机流量远远小于设定流量,在高速运行时产生大量的扰动,使电机运行振动较大,风机的转换效率低。 (2)对环境造成污染 引风机运行时,振动,噪音极大,使旁边的电工室内振动和噪音都超标,危害操作者的人身健康。 (3)对设备造成危害 启动时电流较大,电机寿命降低;

3、运行中振动大,使电机轴承,风机轴承磨损较大,对设备基础造成影响; 挡板内外风压相差较大,使挡风板调节机构与调节电机磨损程度加快。 针对上述问题,结合工艺要求,通过变频协调控制技术在风机变频系统改造项目中的实际应用,为实现机组节能降耗,提高增压风机设备效率,进行全面的技术描述。高压变频调速系统接于 6.3 kV 电压等级的主动力电源系统,根据运行工况实现对增压风机电动机转速控制,应用高压变频器进行速度调节运行满足实际需求。 二、工艺流程图简介 工艺系统流程图 本系统中,吸收塔运行工况对增压风机运行影响较大,增压风机的运行状况影响锅炉负荷。 三、电气一次主回路方案设计 针对工艺的实际情况,对机组锅

4、炉及吸收塔脱硫系统的分析,为现场提供一拖一工/变频自动切换方案。其一次原理图如下所示: 图中其中 QF 是用户高压开关柜的断路器;QF1、QF2、QF3 是变频器内部真空接触器;QS1、QS2 是变频器内部手动隔离刀闸。刀闸QS1、QS2 无机械闭锁功能,只是在检修时由手动断开以形成明显的断开点,确保工作人员的安全。工频旁路接触器 QF3 与变频进线接触器 QF1变频出线接触器 QF2 具备电气闭锁功能,不能同时闭合。变频运行状态,QF1、QF2 闭合,QF3 断开,由变频器控制电机;在工频状态,QF3 闭合,QF1、QF2 断开,直接开关柜输入 6KV 电压运行电机。实现发生严重故障时变频器

5、可以由变频状态自动转变为工频状态的功能。 四、控制方案设计 就地控制:利用系统控制器上的触摸屏、控制柜上的按钮、电位器旋钮等就地控制。 远方控制: 根据变频器提供的信号可通过 DCS 实现远方控制、监视功率;根据锅炉负荷,锅炉负压脱硫系统运行状况,自动调节增压风机;同时变频器配备了自动旁路柜,可以在变频器故障停机后自动转变为工频启动电机;变频器能在工频运行状态下无需停机自动切换至变频状态控制电机。 自动转换过程如下: 变频转换工频: 变频器故障或停机; 跳变频器出线断路器 QF2; 变频器出线断路器 QF2 分闸;跳变频器进线断路器 QF1;变频器进线断路器QF1 分闸;DCS 发出关增压风机

6、叶片调节执行机构信号到一定位置;DCS收到增压风机叶片调节执行机构信号到一定位置;工频旁路断路器 QF3合闸;系统工频运行。 工频转变频过程:确认变频器系统准备就绪;跳工频旁路断路器QF3 ;工频旁路断路器 QF3 分闸;合变频器进线断路器 QF1;变频器进线断路器 QF1 合闸 ;DCS 发出开增压风机叶片调节执行机构全开信号;DCS收到增压风机叶片调节执行机构反馈信号;启动变频器到一定转速正常后;合变频器出线断路器 QF2;变频器出线断路器 QF2 合闸;系统变频运行。 五、利用变频器运行效益 附表 1 变频运行其他附加收益: 改善了工艺;投入变频器后可以平滑稳定地调整风量,提高了效率。

7、延长电机和风机的使用寿命。一般风机均为离心式风机,启动时间长,启动电流大(约 68 倍额定电流) ,对电机和风机的机械冲击力很大,严重影响其使用寿命。而采用变频调速后,可以实现软起动和软制动,几乎不产生冲击,可大大延长机械的使用寿命。 原电机直接由工频驱动时,满载时功率因数为 0.8,实际运行功率因数低于 0.8。采用高压变频调节系统后,电源侧的功率因数可提高到0.96 以上,无需无功补偿装置就能大大的减少无功功率,满足电网要求,可进一步节约上游设备运行费用。 采用变频调节后,由于通过调节电机转速实现节能,在负荷率较低时,电机、风机转速也降低,主设备及相应辅助设备如轴承等磨损较前减轻,维护周期

8、可加长,设备运行寿命延长;并且变频改造后风门开度可达 100,运行中不承受压力,可显著减少风门的维护量。 风机运行噪音降低显著:变频改造后引风机风门开度 100,风机运行噪音明显降低,工作环境条件大大改善。 操作简单,运行方便:可通过 DCS 直接控制和监视变频器、电机的运行,无级调节风机转速,风量调节线性度好,炉膛压力稳定,锅炉燃烧质量改善。六、变频器运行缺点 虽然变频器运行在节能及其他附加收益效果明显,但也存在一些不足,某些些方面存在不足,有待提高。 在变频器工频切变频调试过程中,容易出现电流过大,引起过变频器重度故障。原因分析:工频切换变频,瞬时电机定子电源失电后由于转子残流、剩磁产生的

9、频率、幅值衰减的定子残压、变频输出不能承受与发电机非同期并网的类似冲击,变频器会过流保护。实现电机在调速范围内的任何转速下,无需停车即可直接启动系统真正实现“飞车启动” ,有效实现工变频自动无扰切换,对于用户母线紧急切换、减小瞬时可恢复性故障造成对用户负载的间断,保证工艺持续性工作具有重大意义, 变频器技术有待提高。 七、结束语 增压风机进行变频应用是可行的,它可以提高风机的运行稳定性,进而保证了机组脱硫系统的运行可靠性,同时还能取得良好的节能效果,自动化程度、控制水平得到了进一步提高,为高压变频调速系统向高性能发展提供了方向。针对增压风机在脱硫工艺系统中的运行特点,注意相关技术问题,同时变频器产品稳定可靠运行十分重要.特别是工频变频的无扰切换技术有待提高。 参考文献1高压变频调速系统说明书,北京,北京利德华福电气有限公司

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