1、 铁法煤业(集团)有限责任公司小康煤矿 矿井水处理及中度水再处理工程 变更 环境影响补充报告 辽宁宇洁环保咨询 有限公司 2017 年 11 月 I 目 录 1 项目概况 . 1 1.1 现有工程内容 .1 1.2 现有建构筑物 .2 1.3 存在问题及环节分析 .4 2 变更前原设计方案 . 7 3 原环评报告批复 及验收 意见 . 12 4 建设项目变更情况 . 13 4.1 主要变更内容 技术可行性 .13 4.2 变更 的意义和必要性 .14 4.3 变更部分工艺流程 .15 4.4 变更后 工艺单元设计 .18 4.5 变更 后平面布置 .23 4.6 工程投资变化情况 .23 5
2、环境变化情况 . 25 5.1 周围环境概况 .25 5.2 区域环境质量现状 .25 6 污染源达标状况及存在的环境问题 . 26 7 变更后对周围环境的影响分析 . 27 7.1 噪声 环境影响分析 .27 7.2 废水 环境影响分析 .28 7.3 固废 环境影响分析 .28 7.4 废气 环境影响分析 .28 8 变更后的排污 情况 . 29 9 结论与建议 . 30 II 1 铁法煤业(集团)有限责任公司小康煤矿矿井水 处理及中度水再处理工程 变更环境 影响补充报告 表 铁法煤业(集团)有限责任公司小康煤矿矿井水处理及中度水再处理工程 在建设过程中,污水处理工艺发生了变更。 根据 中
3、华人民共和国环境影响评价法的有关规定 ,建设单位委托 辽宁宇洁环保咨询有限公司 就项目的变更情况编制环境影响补充报告, 以及 对项目的变更情况做出说明并评估项目变更后对周围环境的影响。 1 1 项目概况 本项目位于铁法煤业(集团)有限责任公司小康煤矿厂区内 , 工业广场西北侧。小康煤矿是铁法煤业(集团)有限责任公司所属八个大型现代化矿井之一,始建于 1987 年 7 月,投产于 1990 年 11 月。矿井设 计生产能力 150万 t/a, 2004 年 8 月矿井核定生产能力 260 万 t/a。 在煤矿开采生产过程中,为保证安全生产,要不断排除井下产生含煤尘、岩尘废水,水质中 SS、 CO
4、D、 BOD、 NH3-N 等严重超标,在未经任何处理的情况下直接外排,对周边生态环境造成一定影响。小康煤矿按照集团公司及相应环保要求,对矿井污水进行达标治理,并将矿井污水处理产生的中水实行深度处理,用于锅炉和设备冷却,实现污水综合利用。 地理位置见附图。 1.1 现有工程内容 小康煤矿 矿井水处理站工程分两期建设。一期处理规模 1200m3/d,采用混凝 +沉淀 +过滤 +消毒工艺,可产生达标废水 1140m3/d,其中,选煤厂回用200m3/d,井下洗尘、降尘和冲洗巷道用水 300m3/d,巷道喷浆用水 150m3/d,设备冷却补充用水 190 m3/d,达标排放 300m3/d;二期深度
5、处理工程运行后,设计 采用精密过滤 +超滤 +反渗透工艺,可产纯水 855m3/d,全部回用。 结合已建设施能力, 矿井水处理站按每天 20 小时运行设计,最终确定一期处理规模为 1200m3/d,即 60m3/h,处理后的中水回用 840 m3/d, 达标排放300 m3/d;二期深度处理规模为 800m3/d,即 40m3/h。 二期工程运行后,矿井水全部回用,不外排。 小康矿矿井水处理工程始建于 2013 年 10 月,一期工程已于 2015 年 10月完工,现已投入使用 2 年。 二期工程因资金及复用目标等原因未全部完成, 土建工程及配套水 、暖、电设施等已全部完成;电气设备已基本全部
6、到位、安装完成;水泵、加药装置等已基本采购完成;精密过滤 +超滤 +反渗透工艺中过滤膜等核心设施尚未采购。 2 表 1 现有工程内容 序号 类 别 名 称 规格 体积 数量 结构形式 1 污水处理主体 工程 矿井污水调节池 20.8 12.2 4m 1000m3 1 钢砼 混凝反应池 1 0.8 5m 13 m3 2 钢砼 1 1 5m 1 斜板沉淀池 3 3.35 5 50.25m3 1 钢砼 上流式快滤池 2 2.4 5 48 m3 2 钢砼 RO 水池 2.5 4.55 5 56.88m3 1 钢砼 UF 水池 2.5 5 5 62.5 m3 1 钢砼 浓水池 2.5 4.55 5 56
7、.88m3 1 钢砼 污泥浓缩池 2.5 4.55 5 56.88 m3 1 钢砼 泥临时堆放间 - 1 砖混 清水池 9.75 12.388 4 483.13 m3 1 钢砼 2 辅助 工程 地下设备间 6.2 5 5 155 m3 1 钢砼 3 公用 工程 供电 年用电量 45 万 kwh,依托市政电网 供暖 由矿区原有锅炉供热 1.2 现有建构筑物 1.2.1 一期工程 ( 1)调节池 调节池一座,地下式,总容积 1000m3,结构尺寸 20.8 12.2 4m,分三格设置,平面尺寸分别为:第一格 6 6m;第二格 20.8 6m;第三格 14.66m。每格之间溢流通水,设置控制阀门,第
8、一格内设有集泥坑 、排泥泵。 ( 2)混凝池 3 混凝池三座,地下式,总容积 13 m3,结构尺寸 1 0.8 5m两座,结构尺寸 1 1 5m一座, 利用高差溢流出水至斜板沉淀池,下设排泥泵。 ( 3)斜板沉淀池 斜板沉淀池一座,地下式,总容积 50.25m3,结构尺寸 3 3.35 5m。 ( 4)上流式快滤池 上流式快滤池两座,地下式,总容积 48m3,单座结构尺寸 2 2.4 5m。 ( 5)中水清水池 清水池一座,地下式,总容积 483.13m3,结构尺寸 9.75 12.388 4m。 ( 6)污泥浓缩池 污泥浓缩池一座,地下式,总容积 56.88m3,结构尺寸 2.5 4.55
9、5m,内设输泥泵,定期外排至选煤厂煤泥处理系统,上清液回流至调节池。 ( 7)地下设备间 地下设备间一座,结构尺寸 6.2 5 5m。 ( 8)厂房 厂房一座,平面尺寸 23.988 10m,地下 5m(中水池部分 4m),檐高 4.65m。 1.2.2 二期工程 ( 1) RO 水池 RO 水池一座,地下式,总容积 56.88m3,结构尺寸 2.5 4.55 5m。 ( 2) UF 水池 UF 水池一座 ,地下式,总容积 62.5m3,结构尺寸 2.5 5 5m。 ( 3) 浓水池 浓水池一座 ,地下式,总容积 56.88m3,结构尺寸 2.5 4.55 5m。 既有矿井水处理站平面布置见附
10、图 。 4 1.3 存在问题及环节分析 1.3.1 一期工程 1.3.1.1存在问题 小康矿矿井水一期建设完成投入使用后,通过约两年时间的运行,发现因井下排水悬浮物浓度高及水量不稳定,现有处理系统不能满足连续稳定运行,斜板沉淀池经常发生堵塞现象,调节池内淤泥需要定期人工清理等,费时费力。 1.3.1.2 环节分析 ( 1)调节池 矿井水原水首先进入调节池,调节池容积 1000m3,水力停留时间 20h,可满足设计规范和实际使用要求。但其分三格设置,前 两格均为溢流出水,第三格通过配水泵向混凝池配水,实际运行中前两格起不到调节水量的作用,仅第三格 350m3 为调节容积,即调节时间为 6-7h
11、左右。同时仅第一格(容积144m3)内设置集泥坑,通过污泥泵排泥,但其一直受原水进水扰动,无法保证沉泥时间,污泥泵排泥也对沉泥存在一定扰动,且很难界定泥、水界限,导致大量悬浮物进入第二格。但第二格内并未设置刮泥、排泥系统,导致积泥厚度接近 1.0m,人工清理 +临时排泥泵经 10 天左右清理完成,受进水扰动后,部分悬浮物进入第三格内,再经配水泵进入混凝沉淀系统,给后续的混凝沉淀环节 带来较大的负荷。 ( 2)混凝反应池 混凝反应池内设置微涡流反应器,作为混凝反应的的核心设施,但其多用于净水处理上,适用于进水悬浮物浓度较低情况,目前运行中微涡流反应器堵塞情况严重;混凝反应时间 5 8min,低于
12、一般规定的 10 30min,因本工程进水悬浮物浓度较高,应延长混凝时间。 底部设有排泥系统,对池内存在一定扰动,使絮凝矾花不易聚集,影响沉淀效果。 5 ( 3)斜板沉淀池 实际运行中斜板沉淀池存在积泥堵塞斜板的现象,可能导致积泥的原因主要包括:排泥不畅,单位面积上的泥量增加,产生返泥现象;斜板沉淀池工作时水 在池中仅停留 4 8min,水质变化较大时,来不及调整运行、造成积泥;斜板间距较小,若施工质量欠佳造成变形或斜板倾斜角度不够等,容易在板间积泥。 ( 4)上流式过滤池 上流式过滤池采用反粒度过滤技术,运行中其反冲洗实际为大流量、大扬程的正洗,即冲洗水流方向与过滤方向一致,其结构不能保证滤
13、料上的附着物从滤料上剥离,长时间积累后,形成固定通道反洗水短路通过。 1.3.2 二期工程 1.3.2.1存在问题 二期工程核心工艺为精密过滤 +超滤 +反渗透膜工艺。 超滤技术是通过膜表面的微孔结构对物质进行选择性分离。当液体混合物 在一定压力下流经膜表面时,小分子 溶质 透过膜(称为超滤液),而 大分子物质则被截留,使原液中大分子浓度逐渐提高(称为浓缩液),从而实现大、小分子的分离、浓缩、净化的目的。超滤膜系统是以超滤膜丝为 过滤介质,膜两侧的压力差为驱动力的溶液分离装置。超滤技术 广泛应用于 反渗透预处理、饮用水处理、中水回用等领域 。但其对进水水质要求较高,运行管理较为繁琐、精细,易受
14、水质中无机物及高分子有机物、环境温度(冬夏季需采用不同的运行模式)、化学洗涤次数、流速、压力等因素影响出水量及出水效果。 反渗透技术 是在高于溶液 渗透压 的作用下,其他物质不能透过半透膜 ,而将这些物质和水分离开来。反渗透膜的膜 孔径 非常小,因此能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等。 反渗透 膜能截留大于 0.00001微米的物质,是最精细的一种膜分离产品,其能有效截留所有溶解盐份及分6 子量大于 100 的有机物,同时允许水分子通过。 反渗透多用于去除水中盐分,以获得高纯水,其运行效果受进水压力、温度、 PH 值、盐浓度等影响较为明显。 二期工艺用于中水深度处理,出水复用于锅炉、设备冷却用水及井下采用用水等,超滤 +反渗透工艺按其工作原理出水水质完全可满足处理要求,且远高于其要求, 造成不必要的浪费。超滤 +反渗透工艺实际运行中对管理水平、设备、环境、进水水质等要求很高,按小康矿现有矿井水一期处理系统中水,不能保证二期工艺的处理效果,且采用双膜法建设成本及运行成本均较高。